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作者
张辰马晓敏樊玉萍董宪姝陈茹霞
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单位
太原理工大学矿业工程学院矿物加工科学与技术国家重点实验室
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摘要
随着机械化采煤的大范围推广,原煤中细粒煤泥含量越来越高,经加压过滤机脱水后水分仍很高。采用自主研制的新型加压脱水试验装置,结合正交试验、极差分析和方差分析等方法,研究了压力、入料质量浓度以及粒级组成对煤泥水脱水的影响,并进一步分析了滤饼的压缩成型特性。结果表明:粒级组成对煤泥脱水速率影响最大,入料质量浓度影响次之,压力影响最小,通过滤饼压力-形变关系分析得到了滤饼成型过程的3个阶段,发现压缩脱水阶段与脱水效果密切相关,进一步定义了压缩脱水指数Compression Dehydration Index(CDI),CDI越低,滤饼可压缩性越高,相同压力下滤饼厚度降低幅度越大,水分越低。最优设计参数:压力为0.6 MPa、入料质量浓度为200 g/L和粒级组成0.045~0.125 mm,进入压缩脱水阶段仅需34.5 s,滤饼水分为15.12%,滤饼厚度最低为2.924 mm,滤饼可压缩性强,CDI最小仅为3.59。
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关键词
煤泥脱水正交试验滤饼水分滤饼厚度压缩脱水指数
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基金项目(Foundation)
国家自然科学基金资助项目(52004178,51820105006,52074189);山西省留学归国人员择优资助项目(20210036);矿物加工科学与技术国家重点实验室开放基金资助项目(BGRIMM-KJSKL-2022-10);山西省基础研究计划青年资助项目(202103021223081);
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文章目录
0 引 言
1 材料与方法
1.1 试验材料
1.2 试验仪器
1.3 试验方法
1.3.1 正交试验
1.3.2 加压脱水试验
2 结果与讨论
2.1 正交试验结果
2.1.1 主次因素分析
2.1.2 显著程度分析
2.1.3 因素趋势分析
2.1.4 最优水平分析
2.2 加压脱水试验结果
2.2.1 压滤速度
2.2.2 滤饼厚度
2.2.3 滤饼水分
2.2.4 压缩脱水指数
3 结 论
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