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主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
二次再热锅炉30%负荷下燃烧优化调整研究
  • 作者

    陈辉黄林滨李朝兵戴维葆

  • 单位

    国家能源集团科学技术研究院有限公司

  • 摘要
    以某1000 MW二次再热塔式锅炉为研究对象,在机组深度调峰至30%(300 MW)负荷下开展性能诊断和燃烧优化调整试验,针对锅炉低负荷运行时存在的运行氧量偏大、灰渣含碳量升高、锅炉效率低、省煤器出口NOx浓度较高和SCR脱硝系统喷氨量大的问题采用多参数优化的方法解决。深度调峰运行时,煤粉细度和运行氧量对锅炉经济性提升影响较大。对于烟煤来说,低负荷运行时,煤粉细度R90可以在0.5nVdaf基础上再降低约2个百分点,煤粉细度降低后,对降低灰渣含碳量和省煤器出口NOx浓度影响明显。关小燃烧器煤层辅助风开度,使得煤粉提前着火,有利于降低灰渣含碳量和省煤器出口NOx浓度。制粉系统和燃烧系统优化调整可以大幅降低省煤器出口NOx浓度和SCR脱硝系统喷氨量,从源头减轻SCR脱硝系统喷氨压力,降低氨逃逸浓度,在此基础上开展SCR脱硝系统喷氨均匀性优化调整,改善喷氨均匀性和降低氨逃逸浓度,预防深度调峰时空预器堵塞。研究结果显示,通过煤粉细度深度优化、运行氧量、煤层辅助风开度和油层风开度多参优化调整后飞灰含碳量由2.2%降低至0.75%、大渣含碳量由1.8%降低至0.69%,锅炉效率由93.76%提高至94.51%。省煤器出口NOx浓度由330 mg/m3降低至243 mg/m3,降幅约26.4%,SCR脱硝系统喷氨量由150 kg/h降低至110 kg/h,降幅约26.7%。一次再热汽温和二次再热汽温分别降低6℃和7℃。机组煤耗综合折算后降低约1.47 g/(kW·h),锅炉运行经济性得到明显改善。A侧脱硝系统出口氨逃逸浓度最高值由3.95mg/m3降低至1.90 mg/m3,平均值由3.26 mg/m3降低至1.21 mg/m3。B侧脱硝系统出口氨逃逸浓度最高值由3.42 mg/m3降低至1.67 mg/m3,平均值由2.73 mg/m3降低至0.83 mg/m3,空预器堵塞风险大幅降低。提高锅炉的安全性。
  • 关键词

    二次再热30%负荷系统耦合参数优化经济性提升

  • 基金项目(Foundation)
    国家能源投资集团有限责任公司科技项目(GJNY-19-139);
  • 文章目录
    1 引言
    2 试验方法
    2.1 试验对象
    2.2 试验标准
    2.3 诊断试验
    2.4 优化调整试验
    2.4.1 煤粉细度深度优化调整试验
    2.4.2 运行O2优化调整试验
    2.4.3 煤层辅助风优化调整试验
    2.4.4 油层风优化调整试验
    3 结果与讨论
    3.1 诊断试验结果
    3.1.1 煤粉细度诊断试验结果
    3.1.2 锅炉燃烧系统、脱硝系统试验结果
    3.2 锅炉优化调整试验结果
    3.2.1 煤粉细度深度优化调整结果
    3.2.2 运行O2优化调整结果
    3.2.3 煤层辅助风优化调整结果
    3.2.4 油层风优化调整结果
    4 结论
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