某330MW亚临界直接空冷燃煤机组汽轮机综合节能改造效果分析
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作者
史鹏飞康朝斌张志强张华锋刘卓荦
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单位
国家能源集团科学技术研究院有限公司
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摘要
为助力“双碳”目标的实现,能源电力企业向着绿色低碳方向转型,对煤电机组进行节能提效改造已成为国家在能源电力领域的重要举措。以某330MW亚临界直接空冷燃煤机组为例,在保障机组安全稳定运行的前提下,以投资小、收益大为原则,根据机组的运行现状提出采用先进的汽轮机AIBT通流改造技术、空冷增容改造技术和抽真空系统改造技术对机组实施改造,将机组通流改造和冷端增容改造结合起来进行通流边界参数的确定和末级叶片的优化选型,同时对抽真空系统进行改造,并按照《汽轮机性能试验规程》(ASME PTC6-2004)对汽轮机组进行了性能考核试验,对比分析改造前后的热经济性指标。结果表明2号机组改造后,机组实际运行工况性能指标得以明显提高,额定工况汽轮机热耗率下降至8096.47kJ/(kW·h)。负荷率加权至年平均负荷率下,机组供电煤耗率下降19.66 g/(kW·h),年可节约标煤2.998万t,可减少CO2排放8.82万t,减少SO2排放0.27万t,减少NOx排放0.13万t,节能减排效果明显。该节能改造方案,一方面可实现机组的节能降耗,另一方面可有效解决直接空冷机组抽真空能力不足和冬季防冻问题。该亚临界直接空冷燃煤机组汽轮机节能提效改造技术可为缺水地区煤电机组安全节能改造提供借鉴和参考。
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关键词
通流改造空冷增容改造热经济性指标节能减排效果
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基金项目(Foundation)
国家重点研发计划(2020YFB0606302);
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文章目录
1 引言
2 研究方法
2.1 研究对象
2.1.1 机组概况
2.1.2 机组运行现状及存在的问题
2.2 试验方法和标准
2.3 节能改造设计方案
2.3.1 汽轮机本体
2.3.2 空冷系统
2.3.3 抽真空系统
3 结果与讨论
3.1 空冷系统改造后冷端边界条件的确定
3.2 节能改造目标
3.3 效果分析
4 结论与建议